人物名片
高国强,冀中能源装备集团石煤机公司毛料分厂铆焊组组长,铆工技师、工程师。扎根一线20余年,作为产品生产的第一道工序,他先后为国家863项目、国家级新产品等几十种产品进行铆焊件组焊,完成20多项较大的工艺装备创新,提出了100多项合理化建议。2020年1月被评为河北省突出贡献技师,2021年7月获河北省精良共产党员称号。
人物速写
“您穿这么少,不冷吗?”寒冷的冬日,装备集团石煤机公司毛料分厂车间,高大的车间少了太阳的照射,更是寒气逼人,而高国强只穿了一身软弱的工装,“干起活来,爬上爬下就不冷了。穿多了,干活也未便利。”高国强笑着说。
身为铆工班“领头羊”的他,时而俯身与卖力切割的工人互换切割点位,时而向卖力焊接的工友讯问焊接部位紧缩变形情形,浑然不顾周遭喧华的声响,一副专注投入的样子,见到才停下手中的事情。
一张淳厚的笑脸,一身蓝色的工装,一个普通得不能再普通的人,却凭借着自身的努力干出了一番欠亨俗的奇迹。
把好产品由图纸变为实物的第一道关
每当看到行驶在石家庄市区道路上的洗扫车,高国强都不禁要多看几眼,由于洗扫车上都印有“石煤”标志,而且他参与了首台生产任务,纵然到现在也一贯卖力生产洗扫车的第一道工序,这让他很自满。
高国强作为冀中能源装备集团石煤机公司毛料分厂铆焊组组长,是一名铆工技师。
对不少人来说,铆工是个熟习又陌生的工种。“就好比裁缝要先量体,再在布料上画线、裁剪、缝纫,只不过我们面对的是钢材,要根据图纸在钢材上画线、切割、组对、安装,把原始的钢板、钢管变成各种立体的产品。”高国强用一个形象的比喻阐明道。他就紧张卖力产品的焊接组对,是产品由图纸变为实物的第一道工序,它的质量和进度直接影响后续加工和产品整体质量。
以是,将零散的构件拼接成俏丽的“艺术品”,一贯是高国强追求的目标。历经24年的一线磨练,高国强也练就了繁芜产品铆焊绝技,被称为“铁裁缝”。正如他常说的:“只要踏踏实实,专心干一件事,肯定能干成事儿。”
近年来,公司加快转型升级步伐,研发的新产品较多,随着国六系列环卫车、大功率单轨吊、掘锚机等一大批构造繁芜的新产品投产,作为技能骨干,高国强主动承担了大部分新产品的首台试制事情。“新产品不如成熟产品好干,没有履历可借鉴,就得自己一点点研究摸索。”高国强说,只有研究出“最好的组焊方案”,才能为后续批量生产提高效率奠定根本。
不仅如此,焊接后钢构件会涌现各式各样的变形,须要由铆工做末了的“整形纠正”才算成品。对付纠正这一难中之难的技能问题,高国强就像一位履历丰富的年夜夫,一眼就能准确判断欲纠正位置和利用火焰纠正所需的温度及速率,能俊秀地做到“手到病除”。
2016年公司转型升级,开始生产洗扫车、吸尘等环卫专用车新产品。“这与生产煤矿用机器不同,洗扫车、吸尘车从普通钢板变为不锈钢板,钢板厚度从100多毫米变为3毫米,反差特殊大,对焊接手段、切割工艺都提出了新的寻衅。”高国强说,尤其是水箱钢板,焊接办法方法稍有不对,钢板就会发生波浪形变形。通过多次试验、技能攻关、提升焊接工艺,为水箱后面板加装支撑筋板,减少了波浪变形,终极实现一次焊接成功。
在生产中,高国强对新产品的生产提出了多项技能改进,如专用车的吸风筒、带锯下料后的不锈钢圆管形料头,他利用安歇韶光,把料头用氩弧焊拼焊成整根料,每干6件就可多出1件,原材料的利用率达到100%,既提高了外不雅观质量、生产进度,又节约了生产本钱。如今,洗扫车的生产量霸占了公司的半壁江山。
2005年,自主研发12米高的车载钻机钻塔,直线度偏差不超过3毫米,一个月试制成功,补充国家空缺;2006年3月,他组焊的国家级新产品车载钻机上塔体顺利完成交检……十几年来,作为产品生产的第一道工序,他先后为国家863项目、国家级新产品等几十种产品进行铆焊件组焊,让产品从图纸落地为实物。
首创海内用机器人焊接大型薄板箱体先河
“不能光专一苦干,还要与时俱进,不断学习节制新技能。”高国强说着来到焊接机器人身边,操作几下后,焊接机器人就能自主事情了,省时省力。
高国强勤奋好学,虽然是技校毕业,但是进入岗位后一贯不辍学习。
“在技校,我学的是传统的铆焊工艺,随着科学技能的发展,大批智能装备组成了前辈的作业线。”高国强说,随着公司转型升级步伐的加快,公司购入焊接机器人、光纤激光切割机等新设备,公司环卫车掘进机等产品改在新设备上焊接,对他提出了寻衅。按照传统干法,一是效率低,产能上不去,不能担保市场和用户的需求,二是质量不能担保。他开始研究新设备,一边干,一边琢磨,率先学习节制了焊接机器人设备的操作办法,让新设备发挥浸染。
在智能焊接机器人运用上,他根据公司产品特点改进了厚板多层多道焊接法,提出多项工艺改进方法,制作专用工装,实现了大量关键零部件的机器人智能焊接。个中,不锈钢箱体工件的智能焊接,首创了海内用机器人焊接大型薄板箱体先河。
在金属焊接中焊铜是一种技能水平高的专业技能,而且铜焊烟也是一种有毒害的气体。在公司掘进机产品关键件中,伸缩保护筒、内套、套筒等部件均需焊接铜层,焊接量较大,为担保焊接铜层气密性,避免涌现铜焊接毛病,减少铜焊烟对人体侵害。高国强便利用新购置的焊接机器人进行焊接,边履行,边改进,成功打破机器焊接铜层工艺难题,改进了焊接铜层焊接质量,降落了焊接毛病,提高了生产效率,减少铜焊烟危害。
如今,高国强利用工余韶光,在河北交通职业技能学院学习了机电一体化专业。“我要争做一名有空想取信心、懂技能会创新、敢担当讲奉献的新时期家当工人。”高国强说。
带领创新事情室成员完成多项技能攻关
事情之余,高国强就喜好在创新事情室与成员一起研究“怎么创新”“如何创新”“创新什么”……“只有创新才能省时省力又省钱啊。”高国强说着,露出朴实的笑颜。
作为创新事情室的带头人,他带领班组和事情室成员在生产中开展小改小革,办理了很多生产难题。
生产中,车间里十几个人、多道工序共用一台吊车,有的大型工件须要3天韶光才能完成焊接事情,严重影响事情效率。为办理这一问题,高国强与事情室成员经由摸索低廉甜头了环形焊缝自动焊接平台,实现两道焊缝同时焊接,并且不用人动手,一天完成焊接任务,担保了焊接质量,还提高了事情效率。创新事情室报告的环形焊接平台成功运用,获煤炭行业“五小”成果一等奖。
公司也将很多主导产品的创新攻关任务交给了“高国强创新事情室”。2015年,公司产品哀求在大型铆焊件上组对四根12米长导轨,并达到直线度3mm的设计哀求,动力头在四条轨道上滑动自若。因焊接导致长导轨变形,无法担保导轨直线度。“高国强创新事情室”经由多次谈论、试验,办理了这一难题,《大型长导轨组件担保直线度的组装方法》成功得到国家专利局颁发的发明专利。
作为职工创新事情室的带头人,高国强和团队创造了近百项成果,办理了大量生产难题,许多新产品的技能难题迎刃而解。几年来,他带领创新事情室成员完成20多项较大的工艺装备创新,提出了100多项合理化建议。他个人先后得到省、市级及集团各种技能创新成果奖10多项,获专利1项。2016年,以他名字命名的“高国强创新事情室”升级为省级创新事情室。
“高国强创新事情室”的另一个任务便是技能传承。高国强作为铆工的里手里手,他常常把事情中碰着的重点、难点问题,耐心细致地给事情室成员剖析讲解。他在公司开展技能培训“师带徒”活动,着力办理班组短板,几年来,他带领铆工团队努力学习新知识,刻苦研讨新技能,从实践到理论不断升华,从理论到实践不断探索,共同提高技能水平,呈现出大批高技能人才。高国强也多次被评为公司精良师傅。
甘当不怕苦不怕累的技能带头人
高国强上班八小时争分夺秒,借图纸和上厕所都是小跑,每年都是全勤,常常根据生产任务进行加班,一贯是工厂与家“两点一线”。
“他是不怕苦、不怕累、带领大家走在前头的劳动模范和技能带头人。”高国强的同事提起他都竖起大拇指。当车间把一些难活、急活交给他时,高国强总是高兴地答应,从来不计较个人得失落,并积极摸索加工方案,若何把产品做好,若何担保产品质量、提高生产进度。他总是带领班组走在前面,逐一做好记录,同公司技能职员一起总结、摸索“最好的组焊方案”,前后试制几十种新产品。试制成功后,他绝不保留地把第一手实践履历通报给技能职员,为技能职员做好后续产品生产的改进事情打下坚实根本。
“一个半月韶光交付30台吸尘车”,这项任务让高国强至今影象犹新。2016年8月,公司新开拓生产的吸尘车要参加国庆献礼活动,哀求在10月1日前将30台吸尘车进行交付,一个半月的生产周期,事情量大,难度高。“一定按时保质保量完成任务。”高国强从来没打过退堂鼓。他带领班组成员每天12小时加班、连班生产,常常是深夜回家,到家家人都已熟睡,第二每天还不亮就又走出了家门。连续近40天的紧张事情,终于按时保质保量完成了生产任务。2016年,他个人完成工时21454小时,同比增长了48%,出勤率达到100%,无返工品和废品。
在繁忙的生产任务中,高国强还会挤出韶光参与产品工艺设计,将自己的实战履历提前跟设计师沟通,在设计图纸时就规避掉影响焊接的设计。高国强在图纸、工艺方面,每年提出合理化建议65—90条,个中,技能创新就有30—50项,完善了产品生产工艺。
在生产任务紧张和用户交货的关键时候,高国强都能发挥劳模带头浸染,主动加班加点,月月逾额完成生产任务。24年来,他的均匀工时是能力工时的5倍,在大干的时候,达到6倍以上。
高国强用一颗匠心铸就能工巧匠,用个人的发展验证了“三百六十行、行行能成状元”。
(据河北工人报 文/河北工人报高超 图/河北工人报杨磊涛)
任务编辑:姚怡梦
转载请注明:片头模版 » 练就铆焊特技的铁裁缝