无卤电线电缆
无卤电缆眼模随意马虎积料有很多产生成分,如质料、配方、设备工艺方面都可能有关系。
质料方面,如EVA的VA含量高低对阻燃剂的相容有影响,VA28的优于VA18的,又如有些质料熔体易分裂等。
无卤电线电缆质料
配方方面,阻燃剂的添加量较高,而且是无机物,与主质料的相容性差,须要合营相应的相容剂、分散剂、硅酮母粒等材料,而一样平常的阻燃剂中的低分子流动助剂也会比较多,以是配方中材料之间的相容性、分散性、迁移性都有可能导致模口产生积料。
设备工艺方面,螺杆的压缩比、挤出机的冷却装置,挤出机各区段温度的设置也同样是问题产生的来源。
通过理解无卤电缆模口积料产生的缘故原由,我们可以将设备工艺方面作为第一步排查的目标。
挤出模口积聚物
一样平常螺杆的压缩比在1:1~1:2.5之间比较得当;由于低烟无卤材料的分外性,在挤出过程中,因磨擦而产生大的热量,这就哀求挤出设备要有良好的冷却装置,才能掌握工艺温度。这是一个不可忽略的问题,如果温度过高将使线缆的表面产生很大的气孔,温度过低又会使设备的整机电流加大,随意马虎损伤设备。挤出机的各区段温度不建议全部调度,可以适当提高机头温度不雅观察结果。
如果通过调度设备工艺后,还是涌现模口积料问题,那么就要考虑配方方面的改进。
配方改进方面,对硅酮母粒揭橥一下个人想法,近几年硅酮母粒的遍及率明显增高了,由于一些做功能母粒的厂家也找到方法,只须要向厂家购买硅酮粉或者纯硅酮颗粒的成品,他们再稠浊树脂加工即可。无卤电缆产品还是要多利用高分子的硅酮母粒来代替低分子润滑剂,抑烟、脱模、提亮、手感顺滑、不析出等一系列的优点和无卤电缆太般配了,添加得好,硅酮母粒可以锦上添花,但是如果添加得不对,那便是弄巧成拙了,硅酮母粒不是加得越多越好。
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