钢拱架是隧道主体主要受力构件,与锚杆、钢筋网片、混凝土组成隧道支护体系,如果质量不达标,将严重影响隧道施工质量和后期利用寿命。可是在前期施工过程中,纵然对工人进行手把手培训,首件成品进行验收并制订标准操作规程之后,钢拱架的施工质量还是不能担保。
梁钊心知肚明,钢拱架施工质量不达标的关键问题在于,人工操作的切割机生产出来的钢拱架连接板的尺寸不规范、螺栓孔洞间距不一致,使得两块钢板在连接时由于孔位错位,导致螺栓不能正常穿入固定。无奈之下,有时只能安排工人采取焊接的办法补救,可是焊接效率低下,质量不可控。
隧道旁边洞加起来须要用到钢拱架的里程有13138m,钢拱架连接板利用量巨大,如何提高连接钢板尺寸的标准化水平,成了影响隧道施工效率的关键成分。要想提高钢板的标准化水平,就必须要减少人为成分,由于人的操作水平与技能、身体状况、事情状态等客不雅观成分干系,不可控成分太多。
有了“以机器化换人”的辅导思想,项目工区与技能部同事开始探求打破。他们在赴江苏机器制造厂稽核的过程中,从精密制造业中的冲压机床找到灵感,冲压机床通过全自动冷加工就能生产出精度极高的零件,钢板加工能不能将原来人工切割变更为全自动机器切割?项目总工黄登侠带领大家朝着这个方向努力。为了担保连接钢板的尺寸和孔位间距的规范性,在原冲压设备上安装了钢板掌握夹具,黄登侠摁下启动开关,满心欢畅的期待着完美的连接钢板。当第一块夹具掌握钢板被生产出来时,他们失落望了:尺寸依旧不规范,原来设计的正方形连接板变成了梯形,剖析缘故原由是由于夹具掌握力太低,连接钢板冲压时的巨大压力导致钢板错位。他们连续研究,又与制造厂经由长达近一个月的方案磋商,经由科学打算,引进了液压机器臂来替代掌握夹具的方案,机器臂轻巧灵敏且掌握力大,经由五天施工,终于完成机器臂组装。当摁下赤色启动按钮,大家眉头紧锁的盯着流水线出口,两分钟过去了,第一块由液压臂掌握的连接钢板被生产出来,车间里响起了阵阵欢呼声,项目职工参与设计改造的钢拱架连接钢板生产线大得胜利。
经测算,钢拱架连接钢板生产线将钢板加工的生产效率,由原来每人每天150块提高到每人每天900块,并且孔位精度基本无偏差,提高了拱架螺栓连接效率,且机器冷加工工艺也避免了人工切割工艺热应力对钢板强度的影响,钢拱架焊接机器人也战胜了人工焊接作业对付地形、温度等方面的限定,并将钢拱架焊接每榀耗时减少了半小时。
梁钊对拱架流水生产线工艺赞不绝口,称它是钢筋加工中央的超级“技能好手”,现在钢拱架成品验收质量每次都是百分之百合格率,梁钊说:“我对现在工程施工信心十足。”(光明日报全媒体温源 通讯员晏晓庆)
来源: 光明日报客户端
转载请注明:片头模版 » 征服地道钢筋加工的技能好手