一、引起EDI膜块故障的缘故原由
从多年的工程履历来看,引起EDI膜块故障的缘故原由紧张有以下几点:
1、EDI膜块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI靠近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的低落。
2、EDI膜块长期没有洗濯保养,EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质低落,电压上升,电流无法调节,终极无法利用。
3、EDI膜块长期没有洗濯保养或长期停机没有保护,EDI的膜片和通道滋长有机物,进出水压差增大,造成产水水质低落,电压上升,电流无法调节,终极无法利用。
4、采取不合理的洗濯和消毒药剂,直接导致EDI树脂破坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部低落。
5、EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,洗濯无效,无法利用。
6、EDI进水前无保安滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重低落,洗濯无效。
7、前处理不佳(软化器,亚硫酸添加系统,RO等)、掌握系统故障/失落灵(安全联锁装置,低流量保护的问题)、不适当的系统设计(RO 初期产水未排放)等。
二、EDI维修工艺
1、利用专用设备和工装对模块进行解体;
2、对解体后的淡室隔板、浓室隔板、极室板进行化学洗濯、消毒和纯水冲洗,对淡室隔板的布水孔道进行冲洗;
3、对离子交流膜进行预处理,处理后对离子交流膜进行冲裁;
4、将离子交流膜按次序扣附在浓室隔板上;
5、对离子交流树脂进行预处理;
6、对处理后的离子交流树脂进行称量、稠浊;
7、利用专用工装对模块进行重新装填,装填过程中严格掌握树脂的装填量、离子交流膜的次序等指标;
8、装填完毕后,利用装有设备对模块进行封装;
9、接电源线、封闭进出管口。
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详细内容
在收到返修的EDI模块(CEDI膜堆)后,专家会拆开EDI模块(CEDI膜堆),对CEDI模块(EDI膜堆)内的产水室,浓水室,镙杆,塑料镙杆套,端板,电极板,接线盒和电源转接线进行检讨。
如果CEDI模块(EDI膜堆)的硬件都无缺,CEDI模块将被新的离子交流膜 、新的O型圈、 新的离子交流树脂等改换,从而达到客户哀求的或量身定做的模块性能。
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维修效果
二级RO产水作为进水水源,EDI产水水质可达到16M以上,修复后的产水水质、流量、压力均达到原厂新品的性能指标产水和浓水水量达到新膜块的水平
目前市场上主流的纯水/超纯水工艺有:砂+碳+RO+EDI+抛光混床 ;砂+碳+软化器+RO+EDI+抛光混床;砂+碳+RO+RO+EDI+抛光混床;砂+碳+软化器+RO+RO+EDI+抛光混床;盘滤+UF+RO+RO+EDI+抛光混床。EDI作为纯水/超纯水装置的核心部件,一但不稳定或无法利用,必将造成抛光混床树脂的寿命缩短和失落效,对EDI问题的诊断和维修,是延长EDI模块(CEDI膜堆)利用寿命的有效手段。
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